该井的钻井作业中,在垂直段、造斜段和水平段共下入加工制造中心制造的套管248根, 下入深度近3000米。
同时,该井采用了旋转下套管技术,在套管下入中遇阻时会旋转套管管柱。因此,对套管螺纹抗扭性能与质量要求极高。而加工制造中心的CLS高抗扭特殊螺纹套管,就是一个“好解法”。除高抗扭性能外,该套管具有快速连接、高抗弯、高连接强度、 高密封性和抗滑脱等性能特点。可有效满足各类井况承受此次施工过程中向下和旋转的“双力合璧”,在造斜段安全“漂亮”地转了个弯。
为助力超深大位移井开发,加工制造中心实施专班工作机制,明确任务、进度、质量要求。规范实施流程,合理安排工序,高效组织生产,基于项目严格的管理质量要求,制定高于以往的检验标准,进行“双百”检验。对项目方提出的疑问,派驻技术部门负责人到堆场,现场核实并解答,确保项目方放心使用。
最终,248根套管顺利下入, 套管一次上扣成功率高达100%。 无任何坏扣、错扣现象,保障了施工进度与油田开发进程。