在2023年6月13日(星期二)的最新消息中,IOG透露,第一批天然气于2023年3月12日从Blythe H2井输送至土星银行接收设施和巴克顿码头。尽管井控事件损失了34天,但该井已在开钻日期后三个月零一周投产,而最初的指导时间约为三个月。
据该公司称,该井正处于向预期初始最大速率倾斜的阶段。出口管道压力为1250 psi时,最大试井干气流量为22.8 mmscf/d,凝析油流量为280-336 bbl/d。IOG解释说,在测试过程中,由于井下限制,H2流似乎在储层性质指示的水平以下受阻。
该公司对试井压力和温度数据的分析表明,储层上方的井下限制正在阻碍生产。由于自测试以来的压力积聚数据表明储层渗透率符合钻前预期,IOG得出结论,这支持了问题是机械而非储层驱动的观点。
此外,对组合的压力和温度数据的分析推断,限制的潜在原因可能是部分激活的井下阀。考虑到这一点,英国公司打算允许油井以初始速度生产,直到专业井下设备在未来两周内到达钻机进行评估,并在必要时手动启动该阀门。根据IOG的数据,这项干预可能需要长达一周的时间,估计净增量成本约为50万英镑(约63万美元)。
IOG首席执行官Rupert Newall,评论道:“尽管在井控事件中损失了一个多月,但IOG的钻井、运营和工程团队在最初的三个月指导意见后的一周内将Blythe H2井投产,做得很好。与Petrofac(油井运营商)、Shelf Drilling(钻机承包商)、ODEAM(基础设施责任人)和Perenco(码头运营商)进行了强有力的合作除其他外,使这口重要的井能够安全高效地执行。
“我们正在加快设备进入钻井平台,以解决明显的井下机械堵塞问题,如果成功,可能会在月底左右将H2流速提高到我们在井前指导的30-40 mmscf/d范围。此外,我们将继续非常积极地开展H2以外的下一步工作,并预计很快提供进一步的更新。”
由于H1井在最后的H2 HUC期间按计划关闭,IOG强调其计划仍然是最初仅从H2生产,以将地层水从土星银行管道系统中冲洗出来,并减少相关的运营成本。在关闭一段时间以使水位重新平衡后,计划以较低的速率定期重新开放H1,以使天然气和凝析油在有限的水产量下流动。
IOG运营的土星银行项目第一阶段于2019年10月批准,涵盖英国北海南部的Blythe、Elgood和Southwark油田。前两个油田——Blythe和Elgood——于2022年3月中旬投入使用。IOG持有该项目50%的股份,其合作伙伴CalEnergy Resources持有其余50%的股份。
IOG概述道:“在需要更多地关注发展国内低碳天然气供应以取代海外碳强度更高的液化天然气并提高供应安全的时候,这一变化似乎有利于具有国际生产和液化天然气交易能力的大型综合能源企业。”。
IOG进一步强调,北海是一个相对成熟的盆地,而英国天然气市场越来越依赖进口。考虑到这一点,该公司继续倡导重新引入小型气田补贴,这将“特别有助于刺激对低碳强度国内气田急需的进一步投资,以取代进口液化天然气。”